【壓縮機網(wǎng)】2023年大檢修氣化二廠計劃對凈化裝置二氧化碳壓縮機進行大修,該機組為同類型進口機組自2015年試車運行至今首次拆檢,“面對此次拆檢,都是‘新手上路’,各級人員要提前梳理,提前學(xué)習(xí)應(yīng)急處置方案?!睆S長姚強在2023年大檢修籌備會上說到。

“4月26日22點33分,二系列二氧化碳壓縮機汽輪機揭缸成功?!?/p>
“4月27日9點25分,一系列二氧化碳壓縮機汽輪機揭缸成功。”
廠生產(chǎn)群里的兩條消息,讓所有人舒了一口氣。
此次二氧化碳壓縮機檢修時間緊、難點多,面對汽輪機通流間隙數(shù)據(jù)廠家未提供,技術(shù)儲備不充足;大修期間廠房內(nèi)同時開展丙烯壓縮機拆檢、級間冷卻器拆檢、潤滑油更換等項目,存在交叉作業(yè)的風(fēng)險,作業(yè)管控難度大等問題,氣化二廠各級人員并未因此退縮。
據(jù)悉,在凈化系列裝置停車過程中,廠領(lǐng)導(dǎo)駐守中控室,技術(shù)人員旁站指導(dǎo),氣化二廠三車間中控崗位人員與調(diào)度、車間管理人員以及現(xiàn)場人員緊密聯(lián)系,各項停車操作及時、精準(zhǔn)、到位。4月18日1二氧化碳壓縮機停機,裝置按照預(yù)定計劃逐步平穩(wěn)停車。

圖為國家能源集團專項督導(dǎo)組副組長李曉東(右一)到二氧化碳壓縮機廠房查看檢修情況
此次二氧化碳壓縮機檢修,分公司及廠各級人員高度重視,集中力量攻關(guān),努力消化吸收每一次遇到的“新收獲”,歷時24小時在未損壞內(nèi)部一個零部件的情況順利揭缸。為后續(xù)汽輪機拆檢打好堅實基礎(chǔ),上了一堂“實操課”。
“這次二氧化碳壓縮機拆檢汽輪機揭缸,一二系列都遇到了一個困難,就是上缸蓋兒與內(nèi)缸有連接,由于進汽室直口與上缸蓋長時間粘接,導(dǎo)致提缸困難,經(jīng)過與安檢人員溝通,做了一個工裝,把速關(guān)閥拆掉,從速關(guān)閥的盲頭加裝工裝,前進頂往起頂,然后才順利下線了。這也讓我們在現(xiàn)場實地學(xué)習(xí)了一次汽輪機的拆檢,這沒回家的十來天還是值得的,受益頗深?!痹O(shè)備技術(shù)員馬學(xué)良滿面笑容的說道。

早在檢修前,氣化二廠上下嚴(yán)陣以待,切實增強緊迫感和責(zé)任感。從思想上高度重視,組織機組骨干力量反復(fù)審查《二氧化碳壓縮機組大檢修技術(shù)方案》,對設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)、檢修前設(shè)備運行狀況、檢修前準(zhǔn)備工作、檢修內(nèi)容及步驟、檢修質(zhì)量及驗收要求、試車要求、檢修交出及安全注意事項等進行了詳細的闡述說明,并組織本次參檢的工藝、設(shè)備人員學(xué)習(xí)并熟練掌握。
廠管理人員陸續(xù)按實際情況進行計劃調(diào)整,拆檢后將對汽輪機通流部件、高低調(diào)閥、速關(guān)閥、變速箱公牛齒和軸瓦,壓縮機通流部件、軸瓦、密封部件等拆檢檢修,著力解決壓縮機在運行過程中汽輪機油封積碳、高調(diào)閥填料泄漏、高負荷時六級出口管線振動偏大、防喘振閥門小開度時跳變等問題,確保檢修后機組能夠長周期穩(wěn)定運行。
此次檢修更是嚴(yán)抓安全把關(guān)。設(shè)備技術(shù)員與承檢的安檢公司四車間緊密對接,根據(jù)檢修作業(yè)內(nèi)容及檢修計劃配備檢修管理人員、作業(yè)人員,必須經(jīng)安全教育合格后持證上崗,保證檢修人員素質(zhì)滿足作業(yè)要求。設(shè)備技術(shù)員做好技術(shù)交底,對施工作業(yè)進度和檢修風(fēng)險進行對接。
并根據(jù)安全網(wǎng)格化管理明確落實車間級、班組、作業(yè)人員網(wǎng)格責(zé)任,準(zhǔn)備檢修方案、檢修作業(yè)流程、質(zhì)量驗收書隨時查閱,實時監(jiān)督作業(yè)票證齊全,一單五卡簽字確認準(zhǔn)確。施行廠房進出掃碼登記,做好進出人員管控。該廠切實做好檢修全過程管控,全力以赴確保壓縮機“修必修好”。
【壓縮機網(wǎng)】2023年大檢修氣化二廠計劃對凈化裝置二氧化碳壓縮機進行大修,該機組為同類型進口機組自2015年試車運行至今首次拆檢,“面對此次拆檢,都是‘新手上路’,各級人員要提前梳理,提前學(xué)習(xí)應(yīng)急處置方案?!睆S長姚強在2023年大檢修籌備會上說到。
“4月26日22點33分,二系列二氧化碳壓縮機汽輪機揭缸成功?!?/p>
“4月27日9點25分,一系列二氧化碳壓縮機汽輪機揭缸成功。”
廠生產(chǎn)群里的兩條消息,讓所有人舒了一口氣。
此次二氧化碳壓縮機檢修時間緊、難點多,面對汽輪機通流間隙數(shù)據(jù)廠家未提供,技術(shù)儲備不充足;大修期間廠房內(nèi)同時開展丙烯壓縮機拆檢、級間冷卻器拆檢、潤滑油更換等項目,存在交叉作業(yè)的風(fēng)險,作業(yè)管控難度大等問題,氣化二廠各級人員并未因此退縮。
據(jù)悉,在凈化系列裝置停車過程中,廠領(lǐng)導(dǎo)駐守中控室,技術(shù)人員旁站指導(dǎo),氣化二廠三車間中控崗位人員與調(diào)度、車間管理人員以及現(xiàn)場人員緊密聯(lián)系,各項停車操作及時、精準(zhǔn)、到位。4月18日1二氧化碳壓縮機停機,裝置按照預(yù)定計劃逐步平穩(wěn)停車。
圖為國家能源集團專項督導(dǎo)組副組長李曉東(右一)到二氧化碳壓縮機廠房查看檢修情況
此次二氧化碳壓縮機檢修,分公司及廠各級人員高度重視,集中力量攻關(guān),努力消化吸收每一次遇到的“新收獲”,歷時24小時在未損壞內(nèi)部一個零部件的情況順利揭缸。為后續(xù)汽輪機拆檢打好堅實基礎(chǔ),上了一堂“實操課”。
“這次二氧化碳壓縮機拆檢汽輪機揭缸,一二系列都遇到了一個困難,就是上缸蓋兒與內(nèi)缸有連接,由于進汽室直口與上缸蓋長時間粘接,導(dǎo)致提缸困難,經(jīng)過與安檢人員溝通,做了一個工裝,把速關(guān)閥拆掉,從速關(guān)閥的盲頭加裝工裝,前進頂往起頂,然后才順利下線了。這也讓我們在現(xiàn)場實地學(xué)習(xí)了一次汽輪機的拆檢,這沒回家的十來天還是值得的,受益頗深?!痹O(shè)備技術(shù)員馬學(xué)良滿面笑容的說道。
早在檢修前,氣化二廠上下嚴(yán)陣以待,切實增強緊迫感和責(zé)任感。從思想上高度重視,組織機組骨干力量反復(fù)審查《二氧化碳壓縮機組大檢修技術(shù)方案》,對設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)、檢修前設(shè)備運行狀況、檢修前準(zhǔn)備工作、檢修內(nèi)容及步驟、檢修質(zhì)量及驗收要求、試車要求、檢修交出及安全注意事項等進行了詳細的闡述說明,并組織本次參檢的工藝、設(shè)備人員學(xué)習(xí)并熟練掌握。
廠管理人員陸續(xù)按實際情況進行計劃調(diào)整,拆檢后將對汽輪機通流部件、高低調(diào)閥、速關(guān)閥、變速箱公牛齒和軸瓦,壓縮機通流部件、軸瓦、密封部件等拆檢檢修,著力解決壓縮機在運行過程中汽輪機油封積碳、高調(diào)閥填料泄漏、高負荷時六級出口管線振動偏大、防喘振閥門小開度時跳變等問題,確保檢修后機組能夠長周期穩(wěn)定運行。
此次檢修更是嚴(yán)抓安全把關(guān)。設(shè)備技術(shù)員與承檢的安檢公司四車間緊密對接,根據(jù)檢修作業(yè)內(nèi)容及檢修計劃配備檢修管理人員、作業(yè)人員,必須經(jīng)安全教育合格后持證上崗,保證檢修人員素質(zhì)滿足作業(yè)要求。設(shè)備技術(shù)員做好技術(shù)交底,對施工作業(yè)進度和檢修風(fēng)險進行對接。
并根據(jù)安全網(wǎng)格化管理明確落實車間級、班組、作業(yè)人員網(wǎng)格責(zé)任,準(zhǔn)備檢修方案、檢修作業(yè)流程、質(zhì)量驗收書隨時查閱,實時監(jiān)督作業(yè)票證齊全,一單五卡簽字確認準(zhǔn)確。施行廠房進出掃碼登記,做好進出人員管控。該廠切實做好檢修全過程管控,全力以赴確保壓縮機“修必修好”。
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